中国石油网消息(记者 刘玲 通讯员 何伟 薛柯 陈周荣)6月2日,川庆钻探井控劳模专家创新工作室传来捷报:该工作室自主研发的防喷管线多工位自动试压装置调试成功,相较于传统试压方式效率提高50%以上,填补了行业空白。
防喷管线是高压油气井钻井作业中的“安全卫士”,对其进行试压检测极为重要。传统试压检测主要依赖人工操作,不仅劳动强度大、管线连接效率低,而且密封效果不稳定,存在安全隐患。
针对这些痛点,川庆钻探井控劳模专家创新工作室提出“防喷管线多工位自动试压装置”的设想,并组建专业研发团队,历时1年多时间,将创新理念转化为实际成果。这款全新装置融合了自动化控制与智能化操作技术,实现上料、卸料全流程自动化。其配备的高性能试压抱箍系统,工作压力可达140兆帕,能够适配各种型号和长度的管线。同时,远程电控技术的应用,让操作更加精准高效;自动搬运机械手的加入,则显著提升了试压过程的安全性,极大降低了员工的劳动强度。
目前,该装置即将进入试用阶段。后续,川庆钻探将根据装置实际使用情况持续优化完善,并计划在行业内推广应用。








