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编者按:随着我国陆上老油田大部分进入开发中后期,油气资源劣质化、开发对象复杂化矛盾逐渐显现,效益开发面临挑战。中国石油油气田企业坚持创新驱动,依靠技术攻关和管理创新,为高质量发展提供不竭动力。

大庆油田开展首个氯化钠无碱三元复合驱现场试验

“碱”退“盐”进:老油田挖潜有新路

中国石油网消息(记者 伊丽娜 通讯员 杨东奇)随着油田开发进入特高含水后期,大庆油田突破传统技术瓶颈,开展首个氯化钠无碱三元复合驱现场试验。7月10日记者获悉,目前该试验已进入后期阶段,预计可提高采收率19%以上,使原油最终采出程度达到70%,为老油田高效挖潜提供了全新技术路径。

作为大庆油田探索低成本高效复合驱油体系的关键实践,此项试验以氯化钠替代传统弱碱三元复合驱中的碳酸钠,并复配表面活性剂以提升乳化能力,实现地下流体相态的转变,从根本上提高驱油效率。这一自主研发技术的应用,标志着大庆油田在复合驱油领域迈出了从“有碱”向“无碱”转化的关键一步。

为推动试验的开展,大庆油田提高采收率项目经理部不断强化系统思维,搭建顶层设计框架,优选采油四厂杏六区为实施主体。大庆油田成立专项工作组,倒排工期,克服冬季施工等难题,建立油藏、采油、地面、生产“四大系统”一体化联动机制,在保障安全环保与施工质量的前提下,推动建设工作高效开展。

试验过程中,大庆油田提高采收率项目经理部全程深度参与,与采油四厂技术团队紧密配合,打出精细挖潜“组合拳”,通过合理优化驱油段塞设计,多提高采收率0.46个百分点。通过分层调整、补孔等措施改善薄差层动用,油层动用比例达到90%以上;实施井组分类调整、个性化挖潜,高峰期增油量是水驱的7.8倍,高峰期年产油速度达到4.7%。目前,试验区综合含水率较方案设计低0.4个百分点,上半年增油超2005吨。

试验验证了氯化钠无碱复合体系高效驱油技术的效果,试验过程中形成了涵盖跟踪调整、化验检测、采出液处理等关键技术,今年以来已推广应用到杏七区东部上返区块,增强了下一步工业化推广应用的信心。“我们将持续深化试验精细管理,紧盯动态变化,保证注采时率,力争将试验成果转化为可复制、可推广的技术标准,为提升三元复合驱整体开发效率提供技术支撑和经验参考,为老油田高质量开发注入持久动力。”大庆油田提高采收率项目经理部经理叶鹏说。

“大项目制”:全链条提升产建效率

辽河油田钻井时率同比提高,新井平均单井日产量创近5年新高

中国石油网消息(记者 罗前彬 通讯员 任志浩)今年上半年,辽河油田钻井时率同比提高6.84%,钻井故障复杂率同比下降4.23%,新井平均单井日产量创近5年新高。辽河油田通过进一步深化产能建设专业化管理,实现了新井产建提速、提效、提质。

新井是油田产量的重要补充。辽河油田每年实施的新井,以往由勘探事业部和采油单位分别组织实施。“这种模式统筹力量不够,在一定程度上制约了产建效率。”辽河油田工程技术部副主任巩永丰说。

今年2月起,辽河油田以荣兴公司为平台,推进产建业务“大项目制”改革,逐步把产能建设业务移交给荣兴公司集中管理,进一步提升了专业化管理水平。

2月以来,荣兴公司从原来的全能型采油单位变为专职从事新井建设的单位,首批承接了勘探事业部和兴隆台地区3家采油单位的产能建设业务。转型后,荣兴公司牵头制定“产建业务流程图”,将新井建设全过程梳理成20个环节,实现产建一张大图全程可视化管理。同时,该公司推动机关管理人员和技术力量下沉一线,集中解决一线生产关键难题;上线产能建设数智化管控平台,大幅减少手工数据填报量,提高数据获取的及时性,全链条提升运行效率。

“新模式提升了解决复杂问题的效率。”荣兴公司副经理、一体化工作站站长平善海说。4个多月来,通过与产能建设单位、设计方、施工方通力合作,打造一体化管理团队,打破了过去“铁路警察各管一段”等思维惯性,推动了产能建设提速提效。

新模式让采油单位和作为乙方的钻探公司也感受到高效。“有了专业单位帮我们实施,不仅省心了,而且新井产建速度和产量都上去了。”最先把新井业务转交给荣兴公司的辽河油田冷家公司相关负责人说。上半年,冷家公司多口新井获得高产,初期日产在10吨以上。

“以前施工我们要对接油田多家单位,现在只对接荣兴公司一家。”长城钻探公司东部事业部一级工程师李光伟表示,油田实施产能建设专业化管理,有利于井队控制成本、提升效益。

目前,辽河油田已将其余采油单位的产建业务划转至荣兴公司,进一步推动管理创新,全面实现产能建设一体化管理。

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