中国石油网消息(特约记者 谭欣洁)8月11日,记者从吉林石化获悉,该公司成功投用合成氨装置液氮洗单元冷量回收项目,利用新增的换热器,将富余冷量转化为生产动力,实现能量高效循环利用。
在合成氨装置生产过程中,液氮洗单元产生了大量富余冷量。吉林石化技术团队经过深入研究和模拟计算,决定在液氮洗单元与低温甲醇洗单元之间新增一台换热器E0606,将液氮洗单元排放的富余冷量,通过将氮气“搬运”到低温甲醇洗单元,实现了冷量循环再利用。
在项目实施过程中,吉林石化技术团队制订了详细的投用方案,明确了设备管线置换、预冷、投用物料等关键步骤,并对换热器及其配套管线进行了全面的吹扫和气密检查,确保无泄漏。项目投用后,去T0503塔的氮气温度降低了10摄氏度,用于复热的加热蒸汽量每小时减少约500千克,大大降低了能源消耗。
随着冷量的有效利用,液氮收集罐D0602周围的结冰和积水问题得到了根本解决,生产现场环境得到了显著改善。吉林石化将不断探索节能减排的新技术、新方法,为企业可持续发展贡献力量。








